试制小组的成立,在轧钢厂引起了不小的震动。
一个二十多人的团队,从各车间抽调最好的焊工、钳工、热处理工,在技术科旁边专门腾出一间大仓库作为临时车间。厂长特批了一笔资金,用于制作专用模具和夹具。
李建国几乎住在了厂里。
白天,他和工人们一起调试设备,解决试制中遇到的各种问题。晚上,他在灯下修改图纸,优化工艺。那把木质模型被摆在车间的显眼位置,每个工人都要熟悉它的每一个功能。
第一个难关是铲头的冲压成型。
多功能铲头形状复杂,一边平刃一边锯齿,中间还有连接关节的孔位。第一次试冲,模具设计不合理,冲出来的铲头边缘有毛刺,锯齿也不够锋利。
“李工,这样不行。”老冲压工张师傅指着模具,“这个落料角度得改,不然材料流动不均匀。”
李建国蹲在模具旁,仔细检查:“张师傅您说得对。咱们把入料口扩大5度,再增加一道精整工序。”
第二次试冲,效果好了一些,但热处理后又出现了微裂纹。
“锰钢淬火温度要控制得很准。”热处理车间的刘师傅经验丰富,“温度高了太脆,温度低了硬度不够。咱们得做温度梯度试验。”
于是,一批铲头被分成六组,在不同温度下淬火,然后测试硬度和韧性。
第三个难关是折叠关节。
设计要求关节转动灵活,但又不能有丝毫晃动。这需要精密的加工和装配。最初用的普通轴承间隙太大,后来改用铜套,但磨损问题又出现了。
“要不试试尼龙?”李建国想起前世的知识,“尼龙耐磨,自润滑,而且重量轻。”
“尼龙?”工人们没听说过。
这个时代,尼龙还是稀缺材料。李建国通过陈主任的关系,好不容易弄来一小块尼龙料,加工成衬套。一试,效果出乎意料的好——转动顺滑,几乎没有磨损。
就这样,一个问题一个问题地解决。
二十天后,第一批十把“长征一号”多功能工兵铲样品,摆在了厂长办公室的桌子上。
它们闪着冷冽的金属光泽,折叠起来只有小臂长短,展开后却是一把标准的工兵铲。厂长拿起一把,按照李建国教的方法,一一测试功能:
铲土——平刃锋利,入土顺畅。
锯木——锯齿设计合理,几下就锯断了一根手腕粗的木棍。